着火部位及现象(1)煤磨着火表现在煤磨进口法兰处,进口压力瞬间正压,出口温度快速上升,磨筒体明显温度过高。(2)正常开机时煤粉仓有CO浓度升高、温度升高等情况,严重时抽出热电偶发现端部有发红现象、煤粉仓底部有烫手情况。(3)煤粉仓爆炸主要发生在长期停窑期间,煤粉仓排空,24小时后容易出现煤粉仓CO浓度上升,经检查发现煤粉仓底部有明火,而且多次出现爆炸现象,由于当时煤粉较少,只造成顶盖处发生焊缝开裂。(4)停磨期间易出现收尘器料斗及细粉绞刀内部着火情况。
着火后的操作处理(1)发生第一次着火时,先将袋收尘入口的气动蝶阀关闭,将磨机入口的冷热风阀全部关闭,把磨机停下来,但还有明火出现,从入口溜子处往磨内倒水将火熄灭,但这样的处理,造成再次开机喂料时极其困难,而且在倒水时极其危险,随时有爆炸可能出现,伤害到倒水人员,所以此处理方法没有采纳。(2)二次发生着火时,将磨机进出口阀门关闭的同时将磨机停下来,然后继续喂煤将明火压灭后再继续开机,这样的处理有时在开机后明火还会被翻出,会反复出现着火情况,尤其在系统拉风的同时明火与氧气接触后,容易出现爆炸情况,这样的处理也非常危险。(3)煤粉仓着火时的处理方法是喷CO2,开始一点效果都没有(发现仓顶收尘风机将CO2全部吸出),所以再次处理时把收尘风机停掉,但这种方法对空仓有效果,但对有煤粉时效果就不明显了,它只对煤粉表面有作用,对煤粉内部的高温、暗火就没作用了。当时喷完CO2后的CO浓度、温度虽有所下降,但不一会儿又出现上涨,连续喷几罐都没能起到很好的效果。(4)由于没有找到着火的根本原因,这几种方法都没能起到理想的效果。2.4着火的根本原因1)磨机着火的根本原因:①由篦冷机至入磨热风管道的冷风阀处经常有红料通过,使得入磨热风温度过高;②在窑况波动太大,有时篦冷机会瞬间出现正压,使磨机进口温度瞬间升高,并有大量红料;③由于磨机入口溜子及下料处设计缺陷,使入口处长期有积煤情况,长期经高温冲击,形成自燃造成。(2)袋收尘料斗、细粉绞刀及煤粉仓着火:主要是该部位有死角堆积煤粉现象,或煤粉有挂壁情况,不能形成流动,长期堆积形成自燃所造成。
改进措施3.1设备技改(1)针对篦冷机正压及烘干热源常常带进的红粉料情况,对热风管道进行了改造,在热风管道上增加了一个沉降室,从而缓解了因正压造成磨机入口的高温,也减少了红粉料的通过,但增加了系统阻力。技改前后的情况见图1a。(2)煤磨入口处的积碳现象,经分析为原煤燃烧所致。此处有一死角,原煤从下料溜子下来以后,有一部分不能流到磨内,由于原煤的颗粒及水分的原因,也不能被风吸到磨内,而长期堆积在这里,经过篦冷机引来的热风不断的冲击、加热产生自燃,引发着火。改造方法:在凹槽处焊接耙钉,用浇注料抹平;这样原煤经过此处会自动流入磨内,就不会再有积煤情况了(见图1b)。(3)在下料溜子最底处设一层阶梯,以使热风在梯缝间通过时与物料能够更加充分混合,更好地进行热交换,但事与愿违,这样造成阶梯上经常有积煤情况,长期经过高温形成自燃。后将阶梯去掉,这个地方也没有积煤了,从而减少了着火情况(见图1c)。(4)一线磨机在年12月份发生的爆炸对煤磨造成的破坏非常大,使磨机出口管道在法兰内崩出,磨系统、袋收尘所有的防爆阀及选粉机检查门全部崩掉,袋收尘入口管道等多处崩裂变形,造成停窑4天,给厂里带来了巨大损失。虽然磨机前端加了一个防爆阀,但还不足以泻掉爆炸时的巨大压力,因此对磨机尾端造成很大的破坏。采取的改进方法是在磨机尾端加一个泄压阀。这样煤磨即使发生爆炸也不会对设备造成太多损害
着火后正确的处理方法(1)磨机着火应立即关闭气动阀,如气动阀失灵,应立即停主排风机;关冷热风阀门;保持适量的湿煤喂入量,必要时采用辅传,温度下降后,安排现场人员打开磨头人孔门清理积灰,再行开机。(2)若是袋收尘器着火,应先关闭排风机阀门或停主排风机,立即停细粉绞刀,防止火星带入煤粉仓,再启动CO2灭火系统,并将细粉绞刀采取外排,直至灰斗温度降至50℃左右。(3)若是煤粉仓温度高,仓底有烫手情况,应适当控制煤粉入仓温度,进行频繁涨仓与降仓操作,使仓内煤粉充分流动,开启仓底搅拌器,停止仓底压缩空气的供入,减少煤粉与氧气的接触,当温度降低后再开启压缩空气,避免影响煤粉秤的下料稳定。(4)若是煤粉仓着火,应先关闭仓顶小袋收尘器入口阀门或者停小布袋收尘风机,再启动CO2灭火器,如果温度持续偏高或CO浓度高,应喂入适量的生料粉,窑继续运转,尽量将煤粉仓拉空。
结束语为避免着火,应注意以下几个方面:(1)严格按照煤磨安全操作规程进行操作,开停机时要注重细节。(2)停磨时当入磨温度降低后,通知现场岗位人员打开磨头检查孔,查看入料口处是否有积煤情况并予以清除,避免开磨时出现着火。(3)如果短时间停窑,不超过3天,为了烘窑提供好的煤粉,最好提前将煤粉仓灌满,并要保证煤粉水分;如果停窑时间超过3天必须将煤粉仓拉空,停磨煤粉仓拉空后,随后再开机,磨3~5t石灰石粉,将系统内具有煤粉的死角处冲刷、掩盖,并用压缩空气伸到煤粉仓内,进行吹扫,将挂壁的煤粉处理掉,可以随机喷出,也可留到再次点火时喷出,如果温度有升高情况还可多磨一点石灰石粉